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发布日期:2023-06-02

安居煤矿牢固树立“节能减排”“节约创效”理念,通过开展创新创效、挖潜增效等行动,积极寻找节约点,堵住浪费点,其中仅压风机断油保护装置进行技术改造再创新一项内容,就为企业节约了10万元。

压风机1.jpg

据了解,安居煤矿现有四台压风设备,压风机断油保护试验,需经中间商联系厂家反馈一组随机密码后才可进行试验,且随机密码时效只有15分钟,给断油保护试验带来很多不便,也大大增加维修工作量。“想要解决此难题需要对联控柜和工控机进行升级更换,目前集团兄弟矿井中还没有实现现场试验。”运转工区工区副区长宋士强介绍说。

为破解难题,该工区技术人员自行对压风机断油项目进行了先期改造,没想到后续问题接踵而来。原来,该压风机的量程与压风机运行温度在加设保护后,一定程度上干扰了压风机安全稳定运行。经与厂家维保人员沟通,想要实现现场试验投入须10余万元,而且设备部件需要预制,周期长,安装至少需要一个多月。

“10万元不是个小数目呀!”为节约资金,该矿运转工区立即成立技术攻关小组,对断油保护装置进行技术改造再创新。为从根本上解决压风机断油保护试验问题,小组成员集思广益,积极查阅技术参数,在原厂家技术基础上,突破了压风机控制数据格式、开启方式代码、电压等级不统一的困难,通过自主攻关创新制定了统一的通讯协议,顺利攻克了压风机联控柜和工控机编写升级程序难题,比原定计划提前十余天完成断油保护设备改造,有效解决了断油保护试验难题。

“我们通过一系列技术创新及技术改造,不仅提升了矿井压风维修工作效率,也为矿节约了成本,以智能运转、提质增效、服务矿山为强大动力助力集团高质量发展。”运转工区维修工祁茂涛说。

文丨杨永芳  图丨姚瑶(安居煤矿)


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